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EB案例
  • 纯乙烯制乙苯装置清理烃化反应器方案考虑不周,有毒气体致人窒息死亡

    一、事情经过乙苯装置的烃化/反烃化反应器,是一台形似套筒式的反应器。反应器高10360mm,内筒采用哈氏合金材料,直径1350mm,外筒采用碳钢材料,内衬耐酸砖,呋喃胶泥沟缝,内衬厚度173mm,外筒直径2490mm,两筒之间宽度390mm。反应器顶部采取缩口人孔。乙烯与干苯从反应器底部进入内筒,在以三氯化铝络合物为催化剂、氯化氢为助催化剂的作用下进行烃化反应,然后从内筒溢流至外筒,与多乙苯进行反烃化反应,从反应器底部出料环管出料。在装置开车初期,由于对工艺技术消化吸收不透,经常造成原料质量不合格;尤其是干苯带水,多乙苯含有

  • 纯乙烯制乙苯工艺中第三级洗涤罐阀门未关造成大量跑料

    一、事情经过1993年7月7日4时,当班人员在巡检中发现碱液罐溢流线有大量液体流出,且气味较大,经检查为烃化液。操作人员迅速检查第二级洗涤罐、第三级洗涤罐液位及排放情况,发现第三级洗涤罐乳化液排放线开,便迅速将其关闭。同时发现污水中和池中油较多,并且已进入水侧,由于污水中和池排水阀微开,物料已排至隔油池。从室内DCS曲线记录查看,烃化液贮罐液位从6日14时左右开始,一直持续下降至7日4时,液位下降20%,估计烃化液跑料80余吨。当班人员立即开启机泵,对污水中和池烃化液进行回收。二、原因分析1、操作人员责任心差,第三级

  • 纯乙烯制乙苯工艺中烃化反应冷却器封头脱落,大量高温物料弥漫厂区

    一、事故经过某日,在乙苯装置开车过程中,发生了烃化反应冷却器封头脱落事故,造成了烃化/反烃化反应器中高温物料的大量泄漏。物料弥漫厂区,不但影响了开车进度,而且形成一次着火爆炸事故隐患,同时也对环境造成了严重污染。二、原因分析1、非操作原因。烃化反应冷却器操作压力为1.2MPa,而烃化反应冷却器设计压力为1.76MPa,水压试验为2.68MPa,操作压力远远低于设计压力。2、经工艺、设备人员及设计人员分析认为,封头翻边太小,强度不够,是造成烃化反应冷却器封头脱落的主要原因。3、其中循环线加在封头上的压力太大,也增加了封头

  • 纯乙烯工艺中烃化反应效果不好,乙苯收率低

    一、事故经过:某年3月8日至3月26日,烃化反应器出口出现乙苯浓度在35~38%(正常在42%),二乙苯浓达到15~16%(正常在10~13%)的情况,不仅造成中间产品物料平衡和乙苯精馏单元操作困难,而且导致物耗、能耗上升。二、原因分析影响反应的因素,主要有以下几个方面:⑴、催化剂络合物加入量和活性⑵、氯化氢浓度⑶、反应停留时间⑷、反应温度⑸、乙基/苯基摩尔比⑹、原料质量 从当时的情况分析认为,反应温度控制较平稳,对反应影响不大;停留时间是由反应器尺寸和进料量决定的,正常生产中负荷变化很小,因此影响也不大;乙基和苯基摩尔比

  • 纯乙烯至乙苯工艺中反应器填料破碎,机泵入口管线堵塞

    一、事故经过: 某日,乙苯装置检修后开车,气密置换合格后,接冷苯联运对反应器进行脱水干燥。最初两天内,联运负荷在4~5m3/h,一切运转正常。反应器脱水干燥合格后,投小流量乙烯反应。两天后,待苯干燥塔操作稳定后,提冷苯、热苯负荷时,发现塔液位不断升高,机泵出口压力偏低并且波动。开始怀疑泵有问题,切换备用泵仍然出现同样情况;又检查液位计指示是否正确,分别切断液位计上、下截止阀,核实液位指示正确,由此推断塔出料线不畅通。于是决定对塔临时停车,倒空处理。倒空后,打开塔底部人孔及下料线法兰,接水管冲洗,发现塔底

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