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SM案例
  • 苯乙烯装置低压蒸汽(0.04MPa)长期压力偏高

    一、事情经过自开工以来,装置0.04MPa蒸汽管网即LS管网压力曾出现多次偏高。二、原因分析LS蒸汽的来源主要有:低压废热锅炉产汽、低压冷凝液罐闪蒸、0.1MPa蒸汽补入。用户有:工艺冷凝液汽提塔、残油汽提塔、膨胀节、废热锅炉倒淋阀、防爆膜。LS蒸汽压力低时由0.1MPa蒸汽补入,压力高时排入大气。1、LS蒸汽大部分来源于低压废热锅炉。当脱氢单元负荷较高或水比大时,由于主蒸汽加入量较大,低压废热锅炉负荷大,产出的LS蒸汽量多,是造成LS蒸汽压力高的一个因素。2、LS蒸汽的另一个来源是低压凝液罐闪蒸。进入低压凝液罐的冷凝液压力、温度

  • 乙苯脱氢装置中机泵单机试车,脱氢反应器进水

    苯乙烯装置开工初期,由于操作失误造成脱氢反应器(一)、脱氢反应器(二)内大量进水,反应器内乙苯脱氢催化剂被水部分浸泡。一、事情经过1988年10月25日,停车补加乙苯脱氢催化剂,装填催化剂时先进人检查催化剂床层下降高度,两床层均下降100mm,然后检查四周,发现脱氢反应器(一)床层底部有水,马上派人检查确认。首先打开乙苯蒸发器壳程去脱氢反应器(一)入口管线倒淋,发现倒淋堵,然后打开脱氢反应器(一)氮气吹扫线倒淋,确有水流出,同时发现脱氢反应器(一)入口压力表读数为0.045MPa,说明脱氢反应器(一)中水从这一点起约

  • 乙苯脱氢装置中蒸汽过热炉吹灰操作不当,加热炉内火焰外溢

    一、事情经过1995年10月24日上午,当班操作人员对蒸汽过热炉对流段进行吹灰操作时,引起炉膛压力升高,炉内火焰由各看火孔及密封不严处喷出,且带有大量的黑烟,不但使炉内所加热的蒸汽温度大幅度波动,而且对靠近蒸汽过热炉的仪表、设备的安全运行构成很大威胁。据当班人员讲述,当时操作过程为:1、打开吹灰蒸汽进汽、排液电磁阀后,稍开1.05MPa蒸汽手阀,排放冷凝液5分钟。2、从对流段底部开始吹灰,对1#、2#吹灰时即发现从引风机处有较多的水淌下,未予重视。3、对3#、4#吹灰时,仍有水淌出,接着降低蒸汽量,减慢吹灰速度。4、对5#、

  • 乙苯脱氢装置中聚合物堵塞工艺冷凝液汽提系统

    1997年3月,工艺冷凝器汽提塔系统无法正常运行,导致脱氢液/水分离器内水相在不经处理的情况下由聚结器排至地沟,大量的水资源被浪费,同时也给环保工作增加了难度。一、事情经过操作人员先是发现汽提后冷凝液泵过滤网因堵塞更换频繁,过滤网内聚合物量明显增加,后来发展到汽提后冷凝液泵出入口管线,调节阀及液位计引液管被堵塞,汽提冷凝液缓冲罐液位满被迫从倒淋排放,继而倒淋也被堵塞,汽提塔被迫停车处理。打开汽提冷凝液缓冲罐及下料线检查,发现有很多聚合物,打开工艺冷凝器汽提塔后发现塔盘上也有不少聚合物。清理汽提冷凝液缓

  • 乙苯装置中乙苯夹带二乙苯,乙苯脱氢装置出现爆米花状聚合物

    一、事情经过乙苯脱氢单元从脱过热器之后到脱氢液/水分离器甚至工艺冷凝液汽提塔、脱氢液泵、工艺冷凝液泵、汽提后冷凝液泵、汽提冷凝液缓冲罐、调整冷却器内曾出现爆米花状聚合物,主要原因是脱氢单元乙苯进料中含有较多二乙苯所致。在1989年开工初期,乙苯脱氢单元从脱过热器之后到脱氢液/水分离器甚至汽提塔、汽提冷凝液缓冲罐、冷却器都曾出现过爆米花状聚合物,脱氢液泵、工艺冷凝液泵、汽提后冷凝液泵等泵经常被聚合物堵塞,生产处于非常被动状态。爆米花状聚合物二、原因分析按设计要求,脱氢单元所用的乙苯中二乙苯含量小于10ppm,

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