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乙苯脱氢单元能耗高的原因分析及处理措施

时间:2018-07-14     作者:熊大【原创】   阅读


一、原因分析

1、催化剂运行末期影响能耗

苯乙烯装置乙苯脱氢催化剂和氧化催化剂设计使用寿命为2年,如果超期使用。脱氢反应器DC-301/300/302控制温度可能已接近设计上限645℃,然而脱氢反应转化率及苯乙烯选择性均呈下降趋势。同时受催化剂末期影响,苯乙烯产量持续偏低,不能满足设计产能,影响装置能耗。

2、设备老化造成装置运行瓶颈

如果装置久未检修,设备老化,乙苯脱氢单元后系统空冷器管束可能堵塞,尤其夏季高温,尾气压缩机负担较大,透平蒸汽消耗量偏高,脱氢系统就会压力偏高,脱氢单元处理能力受到制约,直接影响装置苯乙烯产量,造成能耗偏高。另外,由于脱氢后系统冷却能力不足,在空冷满负荷运行下仍无法满足生产需求,为了维持系统压力、温度稳定,空冷器投用大量喷淋水,增加了装置能耗。

3、氧化脱氢增加蒸汽消耗(针对性装置)

苯乙烯装置改造后,产能提高的同时能源消耗相应增加。改造后氧气消耗,同时用于氧化稀释的蒸汽,近年随着苯乙烯吨产品利润下降,装置现有工艺能源消耗较高,已不再适应市场竞争要求。

4、装置副产凝液未回收利用

苯乙烯装置脱氢单元产生凝液,这部分凝液经脱氢液油水分离罐分离,再经工艺凝液汽提塔汽提后,不合格的凝液排至污水系统,未进行回收,而同类装置将产生凝液作为循环水使用或经处理后并入凝液管网,节约装置能耗。

5、脱氢尾气未回收利用

苯乙烯装置脱氢单元尾气的主要成分是氢气,脱氢单元尾气如果并入火炬管网,其中氢气未得到回收,而同类装置将这部分脱氢尾气通过压缩、吸附后,提纯出的氢气并网,增加了装置自身效益,其余尾气

循环回至加热炉作为燃料气使用,降低了能耗。

二、脱氢单元节能优化

1、设备检修,消除装置运行瓶颈

可以利用大检修期间更换空冷器,后冷器内漏整体更换,压缩机返厂维修,其他设备管线常规检修。装置开工后,脱氢单元后系统冷却能力应该明显提升

2、脱氢反应流程改造

可以对乙苯脱氢反应流程进行设计改造,取消氧化流程,同时脱氢反应器设备调向,加热炉主蒸汽管线、反应器进料管线、相关膨胀节和仪表进行相应调整改造后装置节约氧气消耗,节约3.5 MPa蒸汽消耗节约0.32 MPa蒸汽消耗,但去除氧化脱氢反应器后,脱氢反应器入口温度仅靠加热炉来的过热蒸汽温度控制,使得加热炉燃料气消耗量有所增加,但是综合节能还是会有所下降的

3、更换新型高效催化剂

如果装置原有催化剂已超期使用,严重影响装置生产运行及能耗物耗。利用大检修期间将脱氢催化剂更换为更高效的脱氢催化剂,开工后

催化剂运行情况良好。

由于高效的脱氢催化剂处于运行初期,为防止其高温失活,脱氢反应温度控制偏低,目前脱氢反应乙苯转化率、苯乙烯选择性均满足设计要求,脱氢液中苯乙烯收率在63%左右,能够满足生产要求。

4、装置凝液回收利用

对装置自产低压凝液和外排凝液取样分析,苯乙烯装置自产低压凝液品质满足并网条件,装置外排凝液通过处理可作为循环水使用,因此可以对装置凝液流程进行改造,降低装置能耗。

5、脱氢尾气回收

可以将苯乙烯装置的脱氢尾气经过压缩、吸附后,提取其中氢气,将增加装置经济效益。

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